<object id="ckicq"></object>
<sup id="ckicq"><noscript id="ckicq"></noscript></sup>
<object id="ckicq"></object>
技術(shù)文章您的位置:網(wǎng)站首頁(yè) >技術(shù)文章 >產(chǎn)生氣動(dòng)球閥的損壞原因及其預防措施

產(chǎn)生氣動(dòng)球閥的損壞原因及其預防措施

更新時(shí)間:2019-10-31   點(diǎn)擊次數:1844次

1、  氣動(dòng)球閥泄漏原因分析

閥門(mén)使用一段時(shí)間后出現卡澀、開(kāi)關(guān)不到位等情況,閥門(mén)主要密封面球體、閥座出現嚴重沖刷,密封面損壞,更嚴重者,將球體和閥腔內零件損壞,產(chǎn)生閥門(mén)內漏;閥桿和填料函間隙增加,導致閥門(mén)外漏。

1.1氣動(dòng)球閥內漏

根據各種氣化技術(shù)工藝、介質(zhì)、流程的綜合分析,關(guān)鍵部位的球閥,不僅受介質(zhì)中含固量的影響,同時(shí)閥門(mén)開(kāi)關(guān)頻次較高,受到閥門(mén)設計流道的節流結構影響,當介質(zhì)流經(jīng)閥門(mén)時(shí),其流速被放大,閥門(mén)前后壓差也變大,導致對閥門(mén)沖刷、磨損特別嚴重;部分球閥受高溫介質(zhì)局部熔融,因表面張力的作用,形成大量細小的球形顆粒,會(huì )增加對閥門(mén)及密封面的沖蝕磨損;閥座彈簧腔內進(jìn)粉或積滿(mǎn)粉塵,使彈簧失效、彈簧翻轉等;球閥和閥座研磨精度不達標,球閥同心度較差,表面粗燥度較差,容易出現內漏。

閥門(mén)球體采用金屬材質(zhì)一般為鍛造不銹鋼,表面噴涂碳化鉻處理,厚度僅為0.3~0.5mm,硬度為HRC58~72,在頻繁開(kāi)關(guān)中受研磨效應的影響,密封面拉傷,閥座和閥球磨損嚴重,時(shí)間一長(cháng),還容易出現耐磨層被磨掉的情況,極易造成閥門(mén)的嚴重內漏。

1.2氣動(dòng)球閥外漏

閥桿填料結構設計不合理,閥門(mén)的球體和閥桿同軸度超差和閥桿材料選擇不合理等因素,造成閥門(mén)在開(kāi)關(guān)過(guò)程中,閥桿與填料磨損增加,閥桿與填料配合面磨損嚴重,導致閥桿直徑減少,終閥門(mén)流道內介質(zhì)沿著(zhù)閥桿軸向泄漏。

2、  氣動(dòng)球閥改進(jìn)措施

2.1內密封結構改造

氣動(dòng)球閥閥座采用刮削式結構設計,使球體和閥座在開(kāi)關(guān)過(guò)程具有自清潔功能,有效防止球體和閥座間顆粒的沉淀和粘附,確保閥門(mén)動(dòng)作順暢連續,不卡阻;副閥座與閥體以及主、副閥座間均采用特殊結構設計,密封填料之間增加金屬環(huán),提高填料剛度和韌性進(jìn)一步有效防止雜質(zhì)進(jìn)入閥座后面的彈簧腔體,確保彈簧長(cháng)期有效工作,同時(shí)彈簧采用柱形彈簧,可以實(shí)現閥座受力均勻,避免密封面偏磨,延長(cháng)密封面使用壽命。

2.2外密封結構改造

閥桿上,下端面均采用軸承定位,閥桿起到相對旋轉,又起到導向作用,保證了閥桿和球體的同軸度要求,填料上部采用碟形彈簧,保證了填料密封性的預緊力,設計為活載形式,密封效果較好,可確保密封材料的使用壽命。

2.3采用新工藝,新材料

根據不同的工況,可對閥門(mén)球體采用陶瓷金屬復合球體或者表面噴涂碳化鎢、碳化鋯等材料,閥座密封面采用超音速?lài)娡坑不夹g(shù),硬度HRC≥64以上,可達HRC72以上,該閥門(mén)能夠適應絕大多數的苛刻工況抗沖刷耐磨損。

經(jīng)過(guò)以上對其內、外密封結構進(jìn)行改進(jìn),提高了閥門(mén)密封面耐磨蝕能力和填料密封性能,延長(cháng)了設備的使用壽命,氣動(dòng)球閥的密封結構相對合理,滿(mǎn)足工況要求。

聯(lián)


丰满老熟妇好大BBBBB仙踪林,亚洲精品伦理熟女国产一区二区,秋霞电影网,白洁少妇1~178无删节